一、内容為同事強哥總結,作為潛心學習材料,非原創,藍色字體為我寫的補充說明。
12#門機小拉杆鉸點軸承損壞響應及處理過程
故障反饋:
2022年8月26日上午9時門機一班司機在12号門機作業鎳礦,作業過程中聽到門機在變幅動作過程中機上有明顯異響聲音,随即進行上報。
故障響應:
技術員在接到班組通知後,随即聯系修理工一起上機進行故障排查,通過試車及故障點判斷發現異響來自小拉杆下鉸點,随後安排修理工對該鉸點進行了潤滑處理。潤滑點打油後(軸端兩側都有新油擠出),随後進行重新試車,當幅度在30.5m以内運行時,會有明顯的異響聲,并且低速聲音更大。當場判斷異響原因為:異響原因為該鉸點軸承損壞。
确認故障點後,随即将情況彙報部門領導及技術部。随後查找資料,确認軸承型号;聯系廠家,确認該鉸點具體裝配圖及裝配零件圖紙。進行維修零配件應急采購程序,确保早日恢複設備使用。随後,安排司機作業過程中緩慢操作,班中增加潤滑頻次,加強檢查(查看鉸點處壓蓋有沒有被擠開),留意異響聲音變化。(26日夜班19:34分,當班班長反饋異響聲音變大,以視頻形式報告隊部,通過協調後決定将6号門機安排到作業船舶作業,将12号門機停用。避免造成故障點惡化,增加維修難度)
26日下午,技術部組織門機隊、機修隊相關人員在機修隊會議室召開維修方案讨論會,最終确認自家進行該故障維修。
随後進行維修工具的準備、維修備件的采購及精加工件的跟進工作。
故障處理過程:
原定8月30日開始維修準備工作,因天氣原因推遲一天。
8月31日早上,到公司後将提前準備好的維修工具吊上12号車。
首先,全幅度狀态下(方便人員攀爬和焊接吊耳,否則太陡)在臂架上焊接吊耳,随後挂上5t手拉葫蘆,用于保護下拉杆及角度調整。
随後,調整幅度到合适位置,最終定在幅度顯示25m(可能實際存在一定偏差)位置,利用四塊卡闆,将齒條箱體前後左右四個位置進行卡住(搖架)做保護。
接着,将準備好的壓機胎具找到合适位置焊接在鉸點兩側,在鉸點上方焊接龍門架(用來拆裝軸用),在小拉杆上适當位置焊接吊耳一個,然後用手拉葫蘆和吊帶将臂架上吊點及小拉杆上吊耳連接起來。
在鉸點兩側面闆中間焊接一塊連接闆,防止擠壓造成變形。
同時,在車間,将新加工軸、軸套、襯套進行打磨抛光進行預裝。
9月1日早上7點20分左右,将300t吊車定位在12号門機北邊中道,在進行區域封閉後開始支吊車,随後将12号門機朝向東南方向,将吊車通過鋼絲繩和卸扣與門機配重端相連。
随後将100t壓機放在胎具内進行擠壓,通過調整吊車的提升拉力,來調整合适點,最終将吊車拉力調整到了35t。軸在壓機的作用下動了,随後将鉸點兩側面闆中間焊接的連接闆與下拉杆進行連接焊接(軸壓動了以後再焊,提前焊死就無法用吊車找到那個卸力點了)(确保壓機作業過程中不會損壞下拉杆各結構相關附件)。
随後通過壓機的作用于11:00将軸取出。
然後,通過臂架端手拉葫蘆與吊車的配合将鉸點移出,放在了齒條前端上表面。
随後,開始打開兩側掩蓋,軸承兩側均能發現軸承内外圈出現損壞,碎塊對壓蓋内表面也造成了明顯的劃痕。由于軸承和舊軸套連接過緊不方便取出,随即決定采取破軸套的方式進行拆除。軸承取出後,對安裝孔及兩側法蘭孔進行除鏽打磨,将工作面處理到位。
随後,開始安裝新軸承。在安裝點一側搭建一個簡易平台用于軸承定位安裝(帶個腳手架平台)。将軸承放到平台後(軸承安裝下次能否制作一個加吊耳外圈,把軸承放在裡面吊着安裝),用銅棒進行對位安裝,最後是安裝軸套、襯套,然後是壓蓋。同時進行的工作還有,将壓機胎具切除,龍門架上挂好手拉葫蘆和吊帶,将軸運到鉸點底部,待裝。
然後,再次通過手拉葫蘆和吊車的配合,将鉸點再次“送回”原始位置。從一側将準備到位的軸用手拉葫蘆和吊帶運至鉸點高度,然後用大錘往裡裝。軸到位後進行卡闆槽位置調整。
随後,将吊車力卸掉,将配重上吊點拆除,于15:39将吊車撤離。
随後進行一系列的收尾工作!
16:17開始試車,試車正常!
16:55完成所有維修工具的全部吊下門機工作!
二、廠家維修方案
三、我總結的門機小拉杆維修工具和人員配備情況
工具∶
1、100T以上液壓頂 1台
2、5噸手拉葫蘆 2隻
2噸手拉葫蘆 2隻
3、長柄割槍 2把
短柄割槍 2把
3、焊機
4、銅棍、腳手架平台、角磨機、砂輪片
5、羊毛氈、手工做的壓機胎具、吊耳2塊、齒條卡闆4付
6、吊帶4根
人員∶
地面監護∶1個 封閉區域
機動人員拿東西∶1人
車上∶4人,2名焊工,2名修理工
四、最後配幾個小視頻收尾
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